春耕期间,柴油需求量大幅度上升。为不误农时,支援春耕,安庆石化炼油一部履行社会责任,全力实行柴油增产工艺方案,降低反应操作条件、降低柴油初馏点、提高柴油馏出温度,“两降一提”精细优化,日产柴油近4000吨,创历史同比水平新高。
前期,他们根据市场需求,原料油反应以生产汽油、液化气、丙烯高附加值产品为主导方向,工艺操作上采用高反应深度、高催化剂活性、高剂油比的 “三高”反应操作条件。春耕当前,他们依据生产柴油所需的反应操作条件缓和的工艺原理,通过稍降反应温度、反应料位,降低原料油反应深度,同时延长新鲜催化剂加剂周期,降低催化剂活性,并且他们调整原料油预热温度,降低剂油比,多措并举降低原料油反应操作条件,改变反应产品结构,多产柴油。
降低柴油初馏点也是他们增产柴油的方法之一。柴油在分馏塔中部分离,而分馏塔顶部则馏出汽油,他们在保证柴油和汽油质量合格的前提下,稍提分馏塔顶回流量,降低分馏塔顶温度,适当降低汽油干点,将汽油中的重组分压入柴油中。同时他们优化柴油汽提塔操作,稍降汽提蒸汽量、拉低汽提塔液面,减少柴油中汽油的拔出率,降低了柴油初馏点。
为提高柴油馏出温度,将柴油尽数从分馏塔底拔出,避免塔底流失,他们首先优化常减压装置、两套催化装置之间的热联合工作,减少油浆高温热能和催化装置顶循油低温热的回收,保证催化分馏塔有足够的热源,为柴油分离提供一定的“热动力”。同时两套催化装置降低油浆上返塔流量、中段回流量,将热量“上移”,提高分馏塔中上部热负荷,成功将柴油馏出口温度提高了近4摄氏度,实现柴油干点靠上限操作。