5月12日,位于长庆油田公司苏里格中部气田的苏平36—6—9井,经过17天的排液放空,火焰高度仍保持在六七米,无阻流量达到每天30万立方米以上。这表明苏里格气田苏36—11区块首口侧钻水平井成功“降生”。
2006年实施大面积开发的苏里格气田,大部分气井是常规井。由于常规井与水平井相比,气层裸露面小,不但初期试气产量低,而且稳产难度大,一些井投产之日就是降产之时。长庆油田公司采气四厂负责开发管理的苏里格中部苏36—11井2007年完钻,虽然钻遇上古4套含气层,但试采时日产无阻流量只有1.7764万立方米,投产初期日产仅有1.5万立方米,到2012年在累计产气量达到1027万立方米后,套压降至5.8兆帕,日产气量低达0.4 万立方米。
老井稳不住,新区上产也会被“吃掉”。负责苏中气田开发的采气四厂及时与气田开发处、工程技术部、苏里格气田研究中心一起,从地质条件分析和工程施工论证入手,认真分析气藏局部构造和砂体展布状态,并大面积对有效砂体进行解剖,寻找有利实施层位,确定水平段走向等,进而采取在老井井眼里选点开窗,侧钻水平段(侧钻水平井,也称“老井‘伸腿’战略”)的办法,利用物理措施让水平段井眼长距离横穿气层,大幅度增加气藏的裸露面,提高单井产量。
在侧钻水平井的施工中,钻井作业方合理选取小尺寸钻具及套管开窗工具,科学论证施工参数,准确把握施工轨迹。采气四厂专门成立以项目组为核心,包括施工单位、技术服务单位和技术支撑单位在内的水平井侧钻工作组,负责监督各项技术措施的严格落实,保证气井侧钻水平井施工一次成功。
这口井水平段长度641米,砂岩段长度641米,砂岩钻遇率高达100%,有效储层钻遇率50%。通过采用裸眼封隔器分段压裂技术改造5段,并配以加砂和放喷后排液等精细措施后,今年4月26日16时测试成功,其测试期无阻流量比常规井测试无阻流量增长15倍多。