攻克设备国产化难题
技术问题解决了,设备国产化又是一个难关。由于第一套丙烯酰胺装置是日方主导设计,国内的设计院没有设计经验和资料,公司设备专业人员从工程立项、可研阶段就开始全方位介入前期工作,共同参与可研编制,与设计单位进行技术协作,在技术协议签订过程中,对设备的使用寿命、稳定性、易用性、方便操作和便于维修等技术方面严格把关。
丙烯酰胺流化床反应器是这次设备国产化的一项重点,由于材质和加工的精度要求高,内表面采用抛光处理,一直以来都是日本三菱公司的专利设备。面对反应器国产化的难题,公司相关部门和设备技术人员充分消化吸收该设备的结构特点,与厂家在签订技术协议中,对制造精度、表面精度等提出了明确要求,确保了反应系统的开车一次成功。
丙烯酰胺装置反应器、搅拌器、滤芯分别由不同的供应商制造,如何保证现场的装配精度成为难点。公司设备管理部门在技术协议中要求搅拌器、滤芯制造完成后运送到反应器厂家进行组装,做好运行试验,确保了后期现场安装顺利进行。
他们还分析现有聚丙烯酰胺设备存在的一些问题,对新建聚丙烯酰胺装置设备进行升级改造,水解机等进行了大量改进,保证了新装置的长周期平稳运行。在扩能工程中,公司总计签订动静设备、电气、仪表专业技术协议108类322项,解决了设备国产化和升级改造问题645项。