截至6月14日,塔里木油田公司轮南油田东部实施深部调驱试验,5个井组10口油井明显见效,日均增油16吨,累计增油超过6000吨。其中,轮南2—2—5井含水率由调驱前的72.2%下降至53.5%。
轮南油田历经23年高效开发,可采储量采出程度超过80%,油井含水率普遍高于90%。其中,东部2TI油组地质可采储量采出程度91.2%,含水率91.55%,已进入双高阶段。经过科研人员重新认识地质分析判断,这个井组地层有效渗透率呈上升趋势,注水优势通道非常明显,适合采用深部整体调驱来改善油层深部非均质性,通过向注水井注入可以在地层大孔道或裂缝中流动的凝胶,封堵高渗透层或减弱其渗透性,使注入水波及低渗层,提高注入水的波及效率,使“死油”动起来。
2012年8月,轮南油田在总结分析轮南209井深部调驱先导试验效果的基础上,选择东部4口水井作为整体调驱先导试验区,同时在中部二次开发井网完善区域进行扩大化试验,解决单井调驱改善油井开发效果不力问题。试验中,轮南油田克服常规调驱剂无法适应的高温及耐盐等地质和技术难题,确保轮南 2TI油组东部的10口油井见效。
深部调驱技术试验既促进轮南油田二次开发实施,又为实现“提高采收率5%、30万吨稳产5年”目标提供了技术支撑。目前,深部调驱技术已从轮南 2TI油组东部拓展到西部的轮南2—3—15井等5口井,以及东河和哈得油田。据预计,在大规模推广后,深部调驱技术对高产出和高含水油藏稳产的贡献率可超过30%。