激活“死井” 增产油气
11月9日,大庆达深侧平302井完钻,标志着
大庆油田自主设计与施工的深层侧钻
水平井钻井技术首次在现场应用成功。
这项技术充分利用原井位及老井上部井眼,于套管内开窗形成新水平井眼,从而提高深层
油气藏裸露面积和深层老井产能,是基于水平井技术,结合深井侧钻技术等发展起来的一项综合钻井技术。
今年1月,大庆钻探
钻井工程技术研究院瞄准利用老井及低产井进行剩余油气挖潜,实现“死井复活”,提高
采收率,低成本开发深层油气藏等目标,开始对深层套管开窗侧钻、深层侧钻水平井井眼轨迹控制、深层侧钻水平井
完井等工艺技术展开攻关,目前,形成一整套深层侧钻水平井钻井完井系列技术。
8月,为进一步评价安达地区营城组三段火山岩气藏的含气情况,由大庆油田公司部署,决定在已经投入开采3年的低产气井——3600米井深的达深302井的基础上,新钻400米以上的水平井眼,并争取在老井产能上有所突破。这口井集套管开窗技术、小井眼钻井技术、深层火山岩水平井钻井技术、欠平衡钻井技术等工艺特点和技术难点于一身。
大庆钻井研究院作为承办单位之一和技术负责方,集中院内科研所技术优势,周密部署现场工艺。在技术专家把关下,科研项目组深入一线,与大庆钻井一公司、钻技公司等兄弟单位密切合作,认真制定施工方案,每日完善作业指令,精确控制井眼轨迹,科学指导施工方钻进,保证施工连续性。
为克服井眼尺寸小、机械钻速低、钻具易疲劳损坏和井眼轨迹控制难度大等技术难题,科研人员优化井眼曲率,减小弯曲井段的侧向力;优选个性化水平井专用
钻头,提高钻头与地层岩石的配伍性;采用耐高温、耐油、低转速、大扭矩、高效螺杆,提高作业效率;24小时维护
钻井液性能,确保钻井液具有良好的剪切稀释特性、润滑性、低摩阻、井壁稳定性和携屑能力;充分利用录井资料与随钻
测井资料,确保轨迹在最佳储层中穿行;定期检查、倒换钻具,调整钻进参数,避免对钻具造成疲劳损坏;在水平段优化稳斜钻具组合,解决了使用常规钻具组合井斜增长快这一难题。
据了解,这个井在垂深3266米的营城组凝灰岩、安山岩段创造单趟钻累计进尺102.46米、平均机械钻速每小时1.89米的较高技术指标。实际钻井周期59.98天,于营城组火山岩井深3768米处完钻,中靶率100%。这个井118毫米裸眼段长768.68米,新钻水平段长430.42米,均领先国内同类技术指标。