华北油田进一步完备储层改造攻坚利器,创新开展“322”攻关(三项压裂工艺、二项压裂液体系、二项酸化工艺),成效显著。
2月20日,记者获悉,华北油田2013年完成压裂井74口,年增油5万吨,压裂有效率同比提高4.1个百分点,单井增油676吨,同比增加45吨。
为保证压裂工作扎实有效,华北油田开发部、钻采工程部、采油工程院组成压裂方案会审小组,从地下、地面、井筒等统一对压裂方案开展优选、优化。同时,明确资源、能量等选井标准和多层多段压裂等技术原则,要求直井尽量分层、水平井必须分段压裂,并加强跟踪评价,通过周跟踪、月通报、年考核等方式,加大进度督促和检查力度,确保实施进度和增油效果。
工作中,工程技术人员按照“322”攻关部署,加大技术攻关力度,针对致密油气改造难点,完善套内封隔器多级滑套分压工具、多级多簇水力喷射工艺、TAPLite阀分段压裂工艺等三项压裂工艺;改良配套了瓜胶压裂液、清洁压裂液等两套高效压裂液体系;研发、配套了多氢酸酸化工艺、新型相态转换酸等两项酸化工艺。
通过打好压裂“组合拳”,华北油田老井压裂有效期和平均单井日增液逐渐增加,单井日增油平稳。再以清洁压裂液为例,这种压裂液对地层无污染,但耐温只有90摄氏度。为克服这一缺陷,经过两年的技术攻关,华北油田研制出阴离子清洁压裂液,耐温可达120摄氏度。这种新型压裂液在桐47-2X井应用后,日产油由0.5吨提高到7.1吨。