截至4月16日,西南油气分公司累计生产天然气10.03亿立方米,年完成率29.06%;累计销售9.51亿立方米,年完成率29.03%。增储上产会战深入推进,勘探开发态势良好,天然气产销高水平、超计划推进,历史最好开局,实现了首季“开门红”。
在勘探上,5口井获得工业油气流,川西龙门山前带海相勘探取得重大突破,彭州1井在雷四段获天然气日产量114万立方米;川西和川东北取得两项新发现,阆中星1井在须三段获天然气日产量4.6万方,回龙6H井在川西坳陷大安寨段获天然气日产量20.4万方。另外,页岩气等领域呈现多个好苗头。
在开发上,川西5亿方产能建设项目和元坝气田产能建设进展顺利,在川西部署39口井,在元坝长兴组部署开发井7口,共投产新井27口,再创会战产能建设新速度。在川西地区,老井稳产实施挖潜井4口,采取措施和维护180多井次,增产1180多万方。在元坝地区,元坝271探转采老井获天然气日产量89万方,元陆28井、元坝1-1H井分获天然气日产量102万方和70万方。
在降本增效上,油气田通过持续开展提速提效、优化井身结构、强化重复利用泥浆、全面修旧利库、扩大招投标、严格结算管理等措施,多种方式齐抓共管,扭亏脱困亮点纷呈。加强水套炉用气管理,根据生产时间长短、产水量大小等因素优化工作参数。大力推行输气排液,有效减少天然气放空损耗。实施7个低产井撤并站工作,在4口井推广应用井下节流阀,减少能耗单元和水套炉用气。加强增压机及输气调度等合理运行,提高管网输气效率。川西中浅水平井继续推行四开制井身结构,优化油层套管,推广20口井,大大节约了成本。一季度使用压返液测试井8口,回收压裂液1.4万多方,重复利用8780方,重复利用率 60.9%。钻机附属基础使用钢木基础,已实施的5口井,4月起在川西地区全面推行。
在油气产销上,该油气田坚持“产销运行一体化”和资源、管网、市场相统一的原则,确保产销平衡和营销调度动态平衡,全面开展管网安全排查,已完成76处隐患点及建议治理方案的地方报备工作,去年夏季洪灾修复工程正开展水保修复、标志桩埋设等工作,4月底达到竣工验收条件。