9月15日,笔者在辽河油田曙光采油厂采油作业五区地质队采访获悉,这个作业区应用单井效益评价成果,精细油藏描述取得显著效果,与2013年同期对比,有效井增加2%,高成本井减少0.6%,成功实现油井效益升级。
面对操作成本逐年上升、老井递减加快等诸多不利因素的影响,如何提高稠油开发经济效益,找到降本增效的良策?这个区从提高措施经济效益等方面加强经济评价工作,确保实现油井效益最大化。
否决无效注气井,降低投资风险。“在实施优化措施或参数后,对于单位相对变动成本仍超过2000元/吨的高成本井,通过延缓注气、不注气等手段,将高成本井控制在年计划指标之内。今年上半年,共减少注气井投入16井次,节约注气量3.87万吨,注气费用283.52万元。”作业五区主管地质副主任贾海舰告诉笔者。
优选配套措施,提高油气比。按照“限无效、稳有效、上高效、停高成本”的措施投入原则,实施从技术人员、地质队长、主管领导、上级两所及经济评价中心层层把关的四级论证模式。以旬度运行为节点,强化旬度措施论证,今年上半年实现吞吐井有效率在75%以上。
优化注气参数设计,实现油井效益升级。在老井吞吐方案设计过程中,通过注气参数、注气方式、管理模式的合理设计,提升油井单井效益。针对高周期直井注气强度优化,共实施6口井,同期对比单井增油64吨,油气比增加0.03,阶段节余注气量744吨。针对注气压力高、采注比低的区域,开展低强度注气试验,提高单井效益。今年上半年共计实施11井次,平均注气强度下降12.3吨/米,注气量减少255.2吨,周期产量增加98吨,油气比上升 0.13,试验取得较好效果。
此外,优化组合注气方式成为提高井组整体经济效益的又一利器。今年上半年共实施四种组合方式28个井组,减少气窜48井次,增油3200吨。