中国石化新闻网(杨建熙)今年,塔河采油一厂天然气处理站按照西北油田分公司、塔河采油一厂关于天然气运行的总体部署和要求,对该站轻烃回收装置放空气进行了优化改造,将原先放空的天然气,全部回收至凝析油稳定装置进行二次利用,有效提高了轻烃及液化气产量。
据了解,该站30万方、50万方两套轻烃回收装置因生产需要,共有30万方膨胀机密封气放空、50万方膨胀机密封气和油冷却气放空、闭式排放罐放空三个放空点。其中膨胀机密封气及油冷却气放空天然气较富有,C3+组分在4.5%(V/V)以上,日均排量约10000m3;
闭式排放罐放空气来源于装置一二级分离器、压缩机的一二级洗涤罐排污,都属于天然气且很稳定,C3+组分在11%(V/V)以上,每天排量约2000m3。
该站组织技术人员进行多次分析讨论,对两个方案(一是提高膨胀机密封气和滑油箱压力至0.4Mpa以上,进入轻烃回收装置入口,但会造成膨胀机运行不稳定;二是控制参数不变,增加流程,将放空气统一回收进凝析油稳定装置)进行反复比较和推敲,最终决定将三点放空气通过加装一条DN25管线导入凝稳塔再沸器液相进口,作为凝稳塔的气提气,减少天然气的放空量,提高稳定效果、轻组分拔出率以及富气利用率,最终增加产品产量。
自装置改造运行以来,取得效果明显,一是凝析油稳定压缩机进口压力能够保持在0.065MPa左右,比以前提高0.02MPa;压缩机频率可以保持在40Hz左右,比以前提高10Hz;压缩机运行效率,从原来的60%提高至80%以上。
二是该站天然气放空量明显减少,从改造前日排放8000 m3,下降至目前日排放2000 m3左右,为节能减排,保护自然环境做出了一定贡献。
三是在回收了装置放空气以外,还能在稳定塔微正压控制方式的基础上采用气提,充分拔出凝析油中轻组分,增强了稳定效果,提高了稳定器压缩机处理能力,增加了装置液化气、轻烃产量。按目前运行状况估算,日增轻烃1吨左右,日增液化气约1.5吨。年增经济效益达421.2万元。