图为长城钻探公司总经理张凤山(左)和党委书记王忠仁在作业现场调研时交流意见。
编者按:前不久,中国石油报在一版推出《辽阳石化优化产业结构奏效》一稿,受到集团公司总经理蒋洁敏的高度重视,并就转变发展方式,推进节能减排,专门作出批示。
清洁生产,节约发展,是集团公司奋斗目标之一。近年来,集团公司上下积极转变发展方式,努力依靠科技进步和管理创新等,加强能源节约,推进节能减排,实现可持续发展,并取得明显成效。
今天,中国石油报推出《长城钻探“电代油”为钻机装上绿色动力》一稿。希望通过对长城钻探工程公司实施“电代油”工程,实现节能环保双赢做法的报道,为集团公司各企业进一步落实科学发展观,实现清洁生产、节约发展和可持续发展,提供有益的借鉴。
中国
石油网消息: (记者江书程 杨明)17个月累计少用柴油2421.2吨,节约成本1446.75万元,减少二氧化硫排放46吨,平均节油率达到25.96%。长城钻探工程公司近日公布“电代油”实施情况,通过为钻机换装“绿色动力”,实现节能环保双赢。
过去,轰隆隆的钻机声是
石油人战天斗地的标志。如今,包括“电代油”、“气代油”等多种“绿色钻井”方式在内,以低耗能、低排放、低噪音、低成本“四低”为特征的新型钻井动力技术的广泛应用,正让昔日喧嚣的井场变得安静清洁起来。
钻机“电代油”项目是使用4千伏以上电动机,代替原有的柴油机和发电机为钻井施工提供动力。这项技术不但可降低钻井成本,节省大量柴油,而且可以避免柴油燃烧所造成的二氧化硫等有害物质排放,同时可以把井场噪音降到最低点,有利于为钻井工人创造安静舒适的生产生活环境。
作为中国石油“
十一五”重点节能项目,以“电代油”项目为代表的“绿色动力”在中国石油钻井领域正得到规模应用。以长城钻探公司为例,在去年为20支钻井队换装“绿色动力”的基础上,今年又为30部钻机更换“清洁芯”。按目前的排放系数,柴油机每燃烧1吨柴油,排放二氧化硫0.019吨。长城钻探公司推广电代油钻机,17个月累计减少二氧化硫排放46吨。此外,采用从电网直接取电,取代柴油机现场发电,可显著降低井场噪声,平均减少20分贝,噪音等级符合国家相关健康标准,有利于员工和周边群众身心健康。
此外,随着具有自主知识产权的“双燃料发动机”去年9月研制成功,中国石油目前正积极探索“以气代油”等新型钻井动力方式。从目前在长庆苏里格气田的几口“气代油”试验井钻井数据看,节能环保效果同样十分显著,平均节能效率超过20%。
中国石油目前拥有1000多部钻机,每年要打1万多口新井。如果大规模采用新型钻井动力,节能减排效益将十分可观。中国石油有关部门负责人称,推广应用这些在世界具有领先优势的新型钻井工艺技术,将有利于国家“十一五”节能减排目标任务的实现,有助于中国石油建设综合性国际能源公司。