华北井下提高不压井作业技术水平
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[时间:2009-08-31 来源:中国石化新闻网 关注度:0]
摘要: 近日,华北石油局井下作业公司特种作业队采用新引进的国内最大型、中石化系统第一套独立式HRS-225不压井作业机,成功地完成了大牛地气田D1-4-45井不压井作业。D1-4-45井施工不用压井液压井提出高压天然气老井全部井内管柱,避免了压...
近日,华北石油局
井下作业公司特种作业队采用新引进的国内最大型、
中石化系统第一套独立式HRS-225不压井作业机,成功地完成了大牛地气田D1-4-45井不压井作业。D1-4-45井施工不用压井液压井提出高压天然气老井全部井内
管柱,避免了压井液对地层的污染和伤害,提高了单井
采收率,有效保护了
储层,增加了低压、低渗和低产气井开采的经济效益,极大地提高了中石化系统不压井作业的技术水平。
D1-4-45井是2005年投产的一口老井,该井经过二氧化碳
压裂,管柱有腐蚀 ,压后山1、盒1、盒3三层合采无阻流量为2.2714×104 m3/d。经过几年的采气生产,需要检查该井管柱挂环腐蚀情况并更换小直径的生产管柱,以满足继续生产的需要。华北井下特种作业队面对新设备、新工艺、在摸索中前行,在该井施工中创造了两项纪录。
一是首次采用钢丝作业下桥塞在2620m左右并一次坐封成功,独立完成了井内高压情况下的油管内压力封堵,创造了大牛地气田第一次油管桥塞带压坐封的最深纪录。二是在12.5兆帕压力的状态下利用不压井作业机,提出了2629.94米外径Φ73mm的全部井内管柱,并将2610.45米外径Φ60.3mm生产管柱顺利下入设计井段,首次顺利完成全井生产管柱的更换,创造了大牛地气田不压井提出和下入管柱最长的施工记录。同时,在更换入井油管中安装了自己设计加工的油管尾管堵,既减少了操作工序又降低了施工成本。
D1-4-45井带压更换
完井管柱的成功实施,标志着华北井下不仅完全掌握了不压井设备的性能和操作要领,同时亦开创了中石化大牛地气田不压井作业技术的新纪元。