塔里木油田首创液化气无水冷却工艺

[加入收藏][字号: ] [时间:2010-05-05  来源:中国石油报  关注度:0]
摘要:  截至4月23日,国内最大的凝析气田迪那2气田生产的7429吨液化气合格率达100%,实现放空天然气零排放。   一直以来,塔里木油田液化气生产普遍采用空冷器加水冷却。由于迪那2气田地处戈壁,夏季循环水蒸发损失大,且水质较差,水体...
  截至4月23日,国内最大的凝析气田——迪那2气田生产的7429吨液化气合格率达100%,实现放空天然气“零排放”。

  一直以来,塔里木油田液化气生产普遍采用空冷器加水冷却。由于迪那2气田地处戈壁,夏季循环水蒸发损失大,且水质较差,水体腐蚀严重,影响水冷换热冷却的效果,且换热器管束腐蚀穿孔时有发生,给气田的安全生产埋下隐患。

  为从源头上消除安全隐患,技术人员根据软件模拟计算结果,提出增加液化气后冷却,利用脱乙烷气给液化气冷却降温的建议得到采纳。经过270天的安全平稳运行,空冷器加液化气后冷却完全可以满足液化气冷却降温的需求,在塔里木油田首次实现液化气无水冷却生产工艺,避免了液化气水冷工艺的换热器腐蚀穿孔问题,合理利用了装置冷量。

  液化气无水冷却生产工艺既保证了液化气生产质量,又降低了装置运行能耗,仅此一项每年可节电10万千瓦时,节水200多吨,也为后续优化工艺气田建设积累了经验。



          您的分享是我们前进最大的动力,谢谢!
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350