一直以来,塔里木油田液化气生产普遍采用空冷器加水冷却。由于迪那2气田地处戈壁,夏季循环水蒸发损失大,且水质较差,水体腐蚀严重,影响水冷换热冷却的效果,且换热器管束腐蚀穿孔时有发生,给气田的安全生产埋下隐患。
为从源头上消除安全隐患,技术人员根据软件模拟计算结果,提出增加液化气后冷却,利用脱乙烷气给液化气冷却降温的建议得到采纳。经过270天的安全平稳运行,空冷器加液化气后冷却完全可以满足液化气冷却降温的需求,在塔里木油田首次实现液化气无水冷却生产工艺,避免了液化气水冷工艺的换热器腐蚀穿孔问题,合理利用了装置冷量。
液化气无水冷却生产工艺既保证了液化气生产质量,又降低了装置运行能耗,仅此一项每年可节电10万千瓦时,节水200多吨,也为后续优化工艺气田建设积累了经验。