曙光采油厂通过不断优化注气井点,努力提高各类油井产能。技术人员利用优化注气模型,适度减少1612块常规稠油区块杜66、杜48等老区注气井。对于注气井,这个厂适度加大间歇吞吐,加大杜84兴隆台等厚层状及近3年来投产新井的注气规模。截至11月底,曙光采油厂与去年同期对比间歇吞吐多注气12井次,原油产量增加1356吨。
面对目前稠油区块地层压力低、地层漏失严重、采注比低等现状,为了进一步提高投入产出比,曙光采油厂技术人员转变以往工作模式,针对高周期直井采取降低注气量,水平井则采取分段选注、配注的方法,提高局部水平段注气量。同时,充分利用这个厂技术优势,提高注气速度运行,优化注采参数。
曙光采油厂优化配套措施,改善了油井吞吐效果。这个厂采取细化组合式注气,从单一注气向组合式注气改变。首先,加大选、配注措施力度,有效改善油井纵向吸气不均的矛盾。2010年,曙光采油厂普通稠油加大配注措施的实施力度,对井况良好、生产井段大于40米的油井实施二级和三级配注。其次,增加复合措施工作量,减少单井注气量,有效补充地层能量。今年年初以来,曙光采油厂选、配注措施共计实施148井次,与措施前相比增产原油2.5吨。
曙光采油厂以井区整体评价为目标,采取直井与直井、直井与水平井区域组合注气。同时,协调新井生产与大修运行,保证注气平稳运行。
曙光采油厂还开展了气窜治理活动,以井组动态分析为单元组织生产运行。截至11月底,曙光采油厂实施组合注气23轮次,有效减缓了气窜对油气产量造成的影响,实现增油1.58万吨。