投产于2008年12月的特稠油处理站处理着新疆油田公司最稠的原油,进站的特稠油采出液有“高含砂、高黏度、高密度”的特点。大量不易分离的粉砂和泥质吸附在原油中、悬浮在污水里,给原油脱水和污水处理带来了很大困难。随着杂质含量高、乳液稳定性很强的SAGD采出液也进入处理站,导致产生了大量难以处理的污油,日产污油量约150吨。
污油处理的主要方式是回掺到系统中,但由于污油中含有大量反相破乳剂,造成破乳困难。不仅降低了原油的脱水效率,而且影响了整个原油处理系统的正常运行。随着特稠油区块的进一步开发,以及SAGD试验区采出液的大量增加,污油的产生量越来越多,油质也越来越差。因此,如何经济有效地处理污油成了风城油田作业区迫切需要解决的问题。
为此,油田作业区与协作单位的科研人员对“特稠油污油处理技术”进行了攻关。科技人员从特稠油污油的微观形态与宏观性质着手,分析了污油产生的根本原因,明确了污油的稳定机理,以化学除杂技术为突破口,形成了切实可行的配方。针对现场应用的适用性、安全性等问题,科研人员进行了药剂配方调整,最终形成了工业化产品。
现场试验采用了“热化学沉降”的常规脱水工艺,简单地说就是对被加热的污油加入药剂后沉降脱水。2010年9月风城油田作业区进行了第一次现场试验,取得了一定效果,但还是与室内试验的效果存在差距。科研人员分析认为,特稠油污油的黏度大,现场加药存在着药剂与污油混合不充分的问题。因此2010年12月进行的第二次试验,在管道加药点后端加装了混合装置,并见到了明显的效果,试验结果基本和室内试验效果吻合。