长庆油田王南作业区老井综合治理效果显现

[加入收藏][字号: ] [时间:2011-11-18  来源:国际石油网  关注度:0]
摘要: 已高效开发11年的长庆油田采油一厂王南作业区,通过对47口老油井实施措施,截至11月5日,今年累计增油7786吨,完成全年措施增油计划的98.8%。只要找准病根,开对药方,老井也可夺油上产。王南作业区技术副经理梁玉纪在老井综合治理中尝...

    已高效开发11年的长庆油田采油一厂王南作业区,通过对47口老油井实施措施,截至11月5日,今年累计增油7786吨,完成全年措施增油计划的98.8%。“只要找准病根,开对药方,老井也可夺油上产。”王南作业区技术副经理梁玉纪在老井综合治理中尝到了甜头。

  随着区块开发时间的延长,老井普遍存在含水上升加快、产量递减加速、管柱腐蚀偏磨加剧、结垢磁化现象严重等问题,井筒状况日趋复杂,治理难度逐年增大。在王南作业区,老井占全区油井数量的89.6%。如何根治油井的“老井病”,让老井重新焕发活力,成为王南作业区的难题。

  作业区按照“分因素控制,分层次管理”的原则,对834口油井进行筛查。对单井动态资料,尤其是示供图、沉没度、泵效、电流等数据,技术人员结合井组生产动态与井史资料综合分析,摸索单井生产规律,找准存在的问题,制定符合油井体质的药方。

  作业区对东南裂缝线侧向、东北孔渗区、西南孔隙裂缝区侧向堵塞特征明显的8口老井,实施重复压裂措施,增油1326吨;对西南孔隙裂缝区主向堵塞油井和东北裂缝区侧向高压高含水堵塞的23口油井,实施酸化解堵措施,增油2023吨;对塞160东北裂缝区主向水淹地关油井以及长10低产油井、无效注水井进行换层开采,实施补孔压裂措施,增油2317吨。

  在此基础上,作业区严格遵循“地下变则地上变”的原则,结合油井低压试井资料,以“泵径合理化、冲程最大化、冲次最小化、泵挂最小化、沉没度最佳化”为目标,在不影响产量的前提下,因井而异,摸准脉搏开良方,及时给油井做“保健理疗”,合理调整油井泵径、泵挂、冲程、冲次,使老井达到最佳生产状态。截至目前,共调大工作参数93井次,调小工作参数123井次,实施间开30口,调整泵挂13井次,泵效总体提高15.3%,累计增油928.6吨。

  在加大老井措施挖潜和参数优化的同时,作业区把控制躺井和延长油井检泵周期作为提高老井生产效益的重点。作业区充分利用数字化监控平台,通过示供图、动液面、生产曲线图等及时准确地掌握油井状况,确保第一时间发现患病油井,找准病根开出良方。王55-016井原是一口生产主力井,2010年3月日产量下降至2.07吨,通过供图分析诊断为受气体影响,下入配套防气工具后,日产量恢复到8.64吨。为确保施工质量,作业区坚持“四不放过”,即“产量波动原因调查不清不放过,存在问题无整改措施不放过,重点工序无监督人员到场不放过,作业方案执行率达不到100%不放过”。由于措施到位,躺井率由今年年初的1.2%下降到如今的0.85%,作业监督到位率100%,检泵周期也得到了延长。



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关键字: 长庆油田 
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