中海油湛江分公司近日传出喜讯,其承担的海上油气田浮式LPG回收技术研究取得关键突破。研究成果首先应用在位于南中国海的文昌油田上,目前文昌油田新增的 LPG处理装置以日处理油田伴生气30余万立方米,回收LPG100余立方米、凝析油70余立方米的平稳运行态势,发挥着出色的环保和经济双重作用。
目前,对于石油生产过程中产生的副产物——石油伴生气的回收,仍然是摆在国际石油作业者面前的一项艰巨任务。长期以来,海上石油行业对这些伴生气的通行处理办法是将其直接放空,或通过火炬燃烧后排放。火炬气熊熊燃烧并排出滚滚浓烟,产生大量温室气体,特别是二氧化碳,对周围环境造成了严重污染。
基于保护环境及节能降耗的想法,中海油湛江分公司于2004年初成立了项目组,正式启动了课题的研究。此课题从立项到成功攻破,历时整整3年。
设备布设及船体稳性控制之难
“文昌油田LPG回收项目实施之难,远超过了我们当初的预测……”项目经理俞进颇有感触地说。
项目实施场所设在油田原有的生产装置——FPSO(即浮式储卸油装置)上。由于FPSO上原有的原油处理设备林立、管线密布,可利用空间非常有限;而新增的LPG处理装置呈撬块多(7个大撬块,最大23.6m×18m、最小4.2m×3.8m)、尺寸大、重量重、安装位置高等特点。如何在有限的空间里、在遵循有关规范的前提下,进行“见缝插针”式的设备布设,是摆在设计者面前的第一道难题。
让设计者最头疼的却还不在于此,而是改造对船体承重及结构的稳性影响。根据船体校核报告,新增处理装置后,FPSO增重3800多吨,船体重心向船首移动8.09m,向上移动1.49m,FPSO的稳性受到了极大挑战。如何确保船体的稳态是项目能否顺利实施的关键。
无规范无标准之难
由于是世界首创的浮式不停产LPG回收项目,项目的研究及实施是在几乎没有任何现成经验下进行的,项目涉及的一些技术标准、配套兼容、规范接口等,无论是在国际还是国内都没有明确的规范。“我们为此在实施的过程中碰了不少壁,甚至返工……但我们的团队没有气馁,反而越挫越勇。”俞进回忆说。
参与课题研究的除中海油系统内的研究力量外,还有中国船舶工业集团公司第708研究所、上海交通大学、西南天然气研究院、加拿大PROPAK 公司等多家专业研究机构。“没有技术规范,我们就参考行业其他相关规范;行业内没有规范的,我们就召集专家一起坐下来共同研究。”依托企业成熟的海洋石油工程建造经验,有机整合各研究院所的技术所长,项目走的是一条边探索、边研究、边实施的路。
世界海洋工程史上也罕见
“这是我干了40多年石油见过的最危险的项目。”这是在FPSO大规模动火改造前安全风险专家评估会上,一位国家级石油老专家说的话。
还有人说,在FPSO上进行新增LPG装置改造,无异于把一座LPG处理厂搬到了FPSO上。在大量危险油气积聚的环境中,在原油生产活动不中断的前提下,在甲板面进行动火改造,这在国内属先例,在世界海洋工程史上也是罕见的。
根据当前的生产情况测算,LPG装置运行后,文昌油田每年将减少14.72万吨温室气体的排放,回收清洁能源LPG达6.2万立方米、凝析油3.7万立方米,年销售额达2.65亿元(参考当前市场价格)。
制定排放石油烃总量削减计划
“经济效益是第二位的,我们更看重项目的社会效益。作为大企业,我们有责任、有义务通过不断的技术改造和技术创新来改善环境。”俞进说。
他还提及了发生在文昌油田的一个例子:2005年进行空调系统改造时,企业通过回收油田上的中央空调冷凝水,用作工业淡水,从而每年节省从陆地运输淡水约3650吨。此举一来节约了宝贵的水资源;二来减少了补给船只的运输消耗。
中海油不久前制定了排海石油烃总量削减5年规划和年度计划,对各分公司提出了明确的减排目标,充分显示其环保行动上的决心。
正如中海油总经理傅成玉所说:“海油的环保行为不是在做给别人看的,而是公司和员工在自觉履行一个企业的社会责任。”