4月23日,一场春雨过后,辽阳石化公司热电厂两根锅炉烟囱看不到烟尘排放。这是辽阳石化精心调整工艺参数,减少烟尘排放的结果。
辽阳石化热电厂烟气治理项目是国家重点减排项目。为从源头控制污染物排放,辽阳石化建设了烟气脱硫装置,对产生的烟尘进行二次处理。烟气脱硫装置建成投运以来,辽阳石化不断调整优化运行参数,对影响稳定运行和提高效率的主体设备,针对设备工艺,进行重点攻关。
辽阳石化进一步落实排污和治理责任,以环保监督考核指标为动力,坚持环保设施与生产设施、环境质量与产品质量、环境事故与安全事故“三个同等”原则,加大对污染物排放的环保监督考核力度。
辽阳石化通过锅炉底部专用设备集中外运炉渣,并实施电除尘技术改造、增建或改造干灰回收设施,使灰、渣得以废物综合利用。这个公司还对污水处理设施进行技术改造,更好地发挥设施的治理功能和作用。
为使脱硫装置平稳运行,这个公司集中技术力量,系统研究脱硫装置运行规律,通过组织课题攻关、规范化检修和技术改进等措施,保证脱硫装置的投入率,继而实现了效率优化和平稳运行。为有效控制反应温度,这个公司优化锅炉给水系统的运行方式,保证进入脱硫塔烟气温度稳定在工艺要求范围内,为装置的稳定和高效运行提供条件。同时,这个公司加厚保温层,确保循环物料的工作环境有效、稳定。这些措施有效控制了锅炉烟气中的二氧化硫和粉尘排放。
辽阳石化根据季节、装置入口二氧化硫浓度等运行工况,严格控制脱硫剂投入量,找准脱硫效率与经济运行的最佳平衡点,作为最佳的控制标准和调整方法,脱硫剂使用量大幅下降。在脱硫运行成本大幅降低的同时,也大量减少了脱硫灰的排放量。