随着大牛地气田的持续开发,加强地层参数测试,为气井生产及时提供准确的井底参数,就显得尤为重要了,但是在斜井测试时,加重杆、压力计等井下工具与油管壁摩擦大,下放井下工具时钢丝张力低,上提压力计时钢丝张力高,严重影响气井的正常测试,若是气井斜度较大时,还容易将井下工具卡死,发生压力计等重大设备落井事故,因此在以前的测试任务中,基本不安排斜井测试。
近年以来,气田斜井越来越多,微斜井达到200口,因此加强井下工具的改造,满足斜井测试要求刻不容缓。试井队充分发挥团队力量,集中精力针对可以顺利通井,但在下压力计时依然遇阻遇卡等现象,按照压力计尺寸和规格设计加工了相应的通井规,实现了通井工具与测试工具的匹配,解决了通井顺利而测试遇卡遇阻的现象;给标准加重杆的两头每隔5cm左右安装一个活动滑轮,每头安装三个,使井下工具在斜井中由面摩擦变成了点摩擦,且通过滑轮在油管内壁上的滑动作用,减小了加重杆与油管的摩擦力,保证压力计的顺利下放和上提。通过模拟演练和实践试验,非常清楚的看到,斜井加重杆应用在斜井测试中,压力计的下放、上提钢丝张力与直井测试中张力基本相同。
通过小改造,试井队加工的斜井加重杆和通径规,很大程度上解决了斜井不能测试、不敢测试的难题,仅2010年上半年就安排测试斜井120多井次,为斜井的生产提供了准确的井底资料,既保证了大牛地气田动态监测的覆盖度,又促进了气田测试工作的安全性。