火焰山南麓的鲁克沁油田埋藏着超深、超黏稠油,油藏深度超过3000米。即便在50摄氏度的地层环境中,稠油黏度也在1万毫帕秒以上。技术人员形象地讲,这样的稠油到了地面,黏稠得就像蜂蜜一般,附着在油管、抽油杆上,用刀子刮才能剥离。
在稠油开发中,吐哈石油人研发了“掺稀生产”工艺。形象地讲,就是将稀油通过空心抽油杆注入井下,与稠油混合后通过井下油杆泵一块产出到地面。由于空心抽油杆内径较小,一般在21毫米到30毫米之间,而稀油含蜡量高,由此容易因结蜡而发生堵塞。为解决这一问题,稠油井生产过程中要定期进行热洗清蜡。
针对热洗效率低的问题,鲁克沁采油厂一工区采油工2009年年初立项开展QC质量攻关。QC小组总结热洗经验,改进热洗流程,优化热洗参数,解决了空心杆蜡堵、稠油上返、油管蜡堵等生产难题。一线采油工还研发出双泵热洗工艺,大幅降低空心抽油杆热洗工作量,有效提高了井筒热能利用率和热洗合格率。
截至目前,这个工区累计提泵正洗75井次,成功解决杆堵、管堵、稠油上返69井次。据测算,应用双泵热洗工艺后,热洗合格率从86.7%上升至92.2%,平均单井热洗周期从38天延长至53天,平均单井热洗成本从2.5781万元下降为1.8508万元。