华北石油局井下作业公司为满足油田高效开发需要,优选水泥浆配方,优化固井工艺,探索行之有效的实用技术,解决油田低压、易漏、长封固井段等难题,为油田增储上产提供支撑。
人工漂珠水泥浆:降低密度有成效
镇泾油田平均钻井深度2200米,在固井过程中,一次上返水泥浆深度可达2000米,因地层的承压能力低,在封固段如此长的情况下,液柱压力过高,极易压漏地层,造成水泥浆漏失。
另外,高含水层影响固井质量,易损害油层套管。水泥浆密度偏高易压漏地层,密度偏低时,含水丰富层位极易出水,对水泥环及套管有严重侵蚀作用,也容易造成地层污染。
要控制水泥浆比重,确保固井质量、优选水泥浆体系是关键。华北石油局井下作业公司固井队不断探索,在水泥浆中加入多种硅铝超轻材料复配而成的减轻剂,即漂珠,使水泥浆体达到超低密度,具有良好的流动性和黏稠性。同时,漂珠具有低失水的特点,凝固后的水泥石抗压和抗折性能也有明显改善,且水泥石的致密渗透率低,有一定的防油气水窜能力。
然而,这种漂珠价格昂贵,消耗量大,固一口2000米深的井,需要漂珠13吨,漂珠费用占固井工程款的1/3,如何把这种豪华型的“贵族材料”向实用型的“平民材料”转变,是固井作业的难题。
华北石油局井下作业公司固井队经过反复试验,寻找性能好、价格低的替代材料,研发人工漂珠水泥浆体系。该水泥浆体系密度低,可满足低压易漏区块的长封固段固井需要。该体系中的水溶性聚合物可吸附水化层,束缚更多自由水,堵塞水泥颗粒间空隙,降低水泥滤饼的渗透性。该体系具有一定黏稠性,浆体不易脱水,可进一步降低失水,在固井过程中封堵局部漏失层,有效降低成本。
人工漂珠水泥浆具有良好的低密度、高强度特性,可以降低环空液柱压力,能够满足低压易漏层固井,实现长封固段固井。
即时稠化与有效层流:制伏漏失对策好
即时稠化是应对漏失的方法之一,是将水泥浆顶替到位后目的层段的尾浆迅速稠化。具体做法就是在水泥浆中加入一定量速凝剂,调整水泥浆性能参数,控制尾浆稠化时间,在施工安全时间内尽量延长替浆时间,在顶替到位时水泥浆迅速稠化,封堵漏层,减少地层流体对水泥浆的高危侵窜时间,避免油、气、水发生窜槽,影响固井质量。
因地层承压能力比较弱,在水泥浆注入井内的过程中,井口压力随泵的排量大小而变化,如果排量过大,超过地层压力,将会压漏地层,引起水泥浆漏失。
实施有效层流注浆是另一种固井对策。就是根据地层不同层位,控制水泥浆排量,在水泥浆到达漏失层位时降低顶替排量,大泵替浆排量根据井口压力而定,以不超过地层的承压为准。在注浆期间冲洗领浆准备出套管时,提高注浆排量,使冲洗领浆对目的层井段实现充分冲刺,在前置液即将到达中部漏失层位时,再降低至原注浆排量。同时,在井口压力接近地层压力时,由固井车替浆,泵、车转换时保持平稳,此时根据井口压力和施工安全时间逐渐降低替浆时间。
为实现有效层流顶替,要对冲洗领浆的性能进行调整,控制水泥浆有一个合理的返速和有效层流排量,使注浆开始到水泥浆出套管前,排量较大,在冲洗领浆出套管到上返至漏水层前,排量降低,使水泥浆达到有效层流状态,在冲洗领浆继续上返时,再提高排量。
2009年,华北井下固井队在第一批施工的8口井固井作业时,采取相应固井对策,除2口渗漏严重外,其他6口井固井质量和水泥浆返高都达到设计要求。
提高浆液顶替率:预防漏失固质量
提高水泥浆的顶替效率,对防止漏失、提高固井质量有着重要意义。他们通过设计和加放套管扶正器,确保套管居中度大于67%。目前油层段每两根套管加一只扶正器,非目的层每4~5根套管加一只扶正器,通过固井软件模拟,目的层套管居中度达到91%,非目的层段套管居中度达到78%,水泥浆在井眼内运移畅通,有利于提高固井质量。
在下套管固井前,他们与钻井施工单位配合,认真准备井眼,做地层承压试验,弄清地层承压能力,便于调整固井参数,为一次全封固奠定基础。在井内条件允许情况下,施工人员尽量调整钻井液性能,使其达到低黏、低切和合理的钻井液密度,利于水泥浆的顶替。
另外,他们深入开展“壁面剪切应力”理论在镇泾油田的应用研究,利用该理论设计水泥浆性能,了解固井施工参数,提高水泥浆顶替效率。紊流顶替是国内外公认的最好顶替方式,但在镇泾油田受井漏等问题干扰无法实现,只能采用“有效层流注浆”、塞流等复合顶替工艺,这样运用壁面剪切应力远大于钻井液屈服值,加上在固井前充分循环钻井液以及采用相应的技术措施,对低密度水泥浆进行有效层流顶替,完全可以清除泥浆,既能确保替浆效率,又能最大限度地预防漏失。