中国石化新闻网讯(郭云峰 吴建敏)由十建公司承担施工的北海炼油异地改造工程催化裂化装置沉降器、再生器(简称“两器”)分别于4月28日、29日实现封顶,整个有效施工工期为158天,比原计划提前一个月实现封顶目标,在北海炼油异地改造工程催化裂化装置建设中树立了新的标杆。
催化裂化装置沉降器高63.5米,直径6.4-3.9米;再生器高43米,直径11-6.1米。由于“两器”高、大、重,安装中分五段进行组对吊装。
“两器”是北海炼油异地改造工程催化裂化装置工程建设的重点和难点之一,是该装置的核心部位,也是装置建设进展的标志性工程之一。
为了又好又快地完成“两器”施工任务,十建公司组织储运工程公司40多人的精干施工队,突击催化裂化装置“两器”施工。这支队伍曾在青岛炼化和湛江炼化两套装置的“两器”施工中,顺利完成了制作和安装重任,积累了丰富的“两器”施工经验。
“两器”施工最大的难点一是焊接,二是吊装。项目现场负责人谢兰华告诉记者,在“两器”施工中,项目部精心策划,科学组织,不断优化施工方案,增加预制深度,减少高空作业。技术员王玉国、铆工班长薛存喜和焊工、吊装人员一起齐心协力攻关,保安全、保质量,提工效。特别是在“两器”焊接中,在五个多月的时间里,20多名焊接作业人员加班加点,每天汗流浃背,辛苦劳作,共完成了焊缝1800米,熔化焊条达11吨,用自己的辛苦努力赢得了领导、业主的赞扬。其中,有8人获得了业主组织的优秀焊工奖,占整个工地优秀焊工的80%,“两器”焊口合格率达到了98%,顺利通过了锅检所和相关部门的验收。
在“两器”各段的吊装中,项目部领导和吊装、起重人员,精心策划,突出安全这一重点,确保万无一失。特别在是在沉降器第五段吊装中,封头要吊装至近70米的高度,项目部使用了400吨履带式吊车,在起重、吊车司机的配合下,仅用90分钟就顺利吊装就位,为十建公司赢得了新的荣誉,为北海炼油工程建设书写了新的纪录。
业主、总包、监理对十建公司 “两器”施工给予了高度评价,赞扬“十建公司北海‘两器’施工创造了时间短、质量高的纪录,令人振奋。”