中国石化新闻网讯(潘爱生)日前,上海石化化工部2号乙二醇装置先进过程控制项目通过了上海石化的评定。在“比学赶帮超”活动中,该部在生产装置中积极采用先进的管理手段,促进精细管理,努力降本增效。
2010年7月,2号乙二醇装置投用一项APC先进控制系统后,使得装置生产平稳性显著提高;而且在保证装置安全、稳定的前提下,装置产能提高了1.01%,单耗降低了0.17%,汽耗降低了4.70%,每年可直接产生经济效益660.5万元。
该2号乙二醇装置是国内同类装置较早投用APC系统且打通全流程的装置之一。由于该APC系统承担了超过70%以上的调节工作,工艺调节更为迅速,生产运行更为优化,明显改善了装置的基础控制,提高了控制精度和安全性,运行平稳率大幅提高。而且,更为重要的是,减轻了操作人员的劳动强度。
据装置员工反映,“过去进行工艺调节要通过翻电脑屏幕去操作,时间长,有时要好几分钟;现在瞬间就可以自动完成,而且控制精度很高。”如环氧乙烷的精制是一个十分复杂的生产过程,干扰因素错综复杂,过去的回流量在85至102吨/小时之间波动,幅度较大,常规控制技术无法实现优化操作。APC系统投用后,该部通过多种控制方案来实现优化控制目标,实现了稳定控制,回流量控制在95吨/小时左右;而且,延长了该精制塔的运行时间,所使用的蒸汽用量与之前相比每天至少节约了24吨。
APC系统的运用,有效改善了操作工的工作量,同时对操作工自己也提出了更高的要求,要求其对工艺有进一步的了解,使自己从点到面拓展思路,用全面、相互影响的观念分析判断各种控制问题。为此,该装置每月通过仿真模拟操作加强员工的技术培训和考核,要求员工对生产过程的控制操作技术不断加以巩固,以备应急情况之需。另据了解,上海石化化工部还将进一步在其它装置上投用APC先进控制系统。