中国石化新闻网讯(董树合)胜利油田桩西厂二区注重依靠技术,开展节能降耗,实现降本增效。1—5月实施技术挖潜增效79.45万元,吨油操作成本控制在140.44元,比预算低0.35元。
用技术思维指导节能降耗。这个区在节能工作中,按照“技术管理一体化”的思路,用技术的指标、思维和方法解决高能耗问题。通过建立注采日常能耗指标标准,进行指标阶段性对比,查找差距,明确改进方向和方法,实现指标的逐步提升。
用技术管理促进节能降耗。在日常工作中,加大技术管理的力度。对桩64块等低产低效井进行综合治理,采取小泵深抽、降低冲次及其他措施改善供排需求,降低电量损耗。加大电器设施的调整及更新维护,对不匹配电机进行优化调整,对脱磁电机逐步调整更换。对断脱漏失区油井及时检泵维护,提高液量,降低液面,从而降低吨液百米单耗。同时,实施减速箱清洗换油,加强电器设备的日常巡检保养,制定实施电缆接线紧固、接线头做好除锈摸导电膏、中部减少电缆接头防止线损等防范措施,最大限度降低电量的无功损耗。
用技术手段保障节能降耗。他们围绕节能降耗,发挥技师俱乐部作用,积极开展技术革新攻关。在工作中,把提高平衡率作为挖潜增效的着力点,与采油厂技术监督中心结合,对功率平衡度测试,开展功率调平衡。通过测量电机的输入功率曲线,对功率曲线进行付立叶分解,求出不平衡功率,计算出最佳平衡调整量,使电机输入功率的均方根值最小,实现“功率平衡”,今年以来,全区的抽油机平衡率达82%,比目标值提高2%,维护费用逐步降低。