“重细节、重实用,我们矿的节能管理降本又增效。”8月1日,记者在大庆油田采油四厂三矿采访时获悉,截至当日,这个矿优化节能降耗措施见到实效,今年年初以来,累计节气47万立方米,吨液综合能耗控制在4.2千克标煤以内,降低生产费用116万元。
2011年,这个矿在生产规模不断扩大、人员不再增加的形势下,细化节能管理,优化降耗措施,围绕生产实际应用节能新举措,在节气、节电和降成本上做文章,目前已初见成效。
优化热洗降能耗。这个矿对665口需要常规热洗的油井,开展热洗需求调查,优化热洗天数、每日洗井数,确定热洗总井数和平均热洗周期,采取集中时间段热洗的办法进行热洗,使常规热洗周期延长了5.8天。同时,对252口需要高压热洗的油井,开展单井个性化高压热洗试验,根据泵径和沉没度确定热洗排量,根据井口返回温度确定热洗时间,根据结蜡程度确定洗井方式,不仅提高了热洗质量,而且降低了高压热洗能耗。这个矿深挖油井热洗潜力,根据110口安装电磁防蜡器的油井结蜡规律,制定了个性化热洗方案,并建立了《电磁防蜡器使用台账》、《电磁防蜡器跟踪使用记录》以及《电磁防蜡器维修记录》,确保电磁防蜡器应用效果,使这类井热洗周期延长了11.5天。
优化生产运行降电耗。这个矿通过在转油站推广偏流法优选最佳掺水量、对长关井实施季节性停掺、在联合站广泛应用注水泵电机变频技术等措施,有效降低了生产用电消耗,累计节电96万千瓦时。
优化试验节约自耗气。这个矿通过开展联合站游离水参数优化试验,合理确定游离水油水界面,减少了加热炉负荷,降低了自耗气,累计节气3.48万立方米。同时,优化加热炉运行,利用吸热法对转油站加热炉炉效进行测试,优选运行炉效较高的加热炉,通过跟踪测试,累计节气量达7.2万立方米。
在成本控制上,这个矿建立起电控箱、组合阀、高低压闸门、曲柄销子、中尾轴等五个专业修旧班组,将全矿废旧物资分门别类送到各维修班组定点维修。同时,请矿技师负责修旧的技术指导和修后物品的鉴定,提高修复效率和质量,最后由材料库统一保管和发放。今年年初以来,共计修旧70项,节省生产费用116万元。