7月23日,渤海钻探钻井一公司靖平48—33H1井顺利交井。
这是钻井一公司在苏里格气田市场交出的第17口高质量
水平井,创造了水平井24天6个小时的最短钻井周期纪录,长庆
采油一厂水平段1506米最长纪录等多项指标。站稳“质”高点已成为这个公司站稳工程技术服务市场的制胜法宝。
这个公司按照“技术共享、风险共担、优势互补、有效融合”的原则,瞄准瓶颈问题,将冀东油田古潜山裂缝堵漏技术及滩海大位移水平井成熟技术与
长庆油田地层特点相结合,在防漏、防塌、携砂等方面加快攻关,积极实践,完成了技术上的区域“嫁接”,并在苏20—15—22H井实践中首次将钻井周期控制在30天以内。
截至7月底,渤海钻探钻井一公司冀东市场开钻21口井,交井20口,累计钻井进尺8.63万米。其中,超深井、大位移井、高难度欠平衡井7口,进尺3.2万米。
近年来,渤海钻探钻井一公司在冀东油田人工岛承担了大批高难度井施工任务。
70027钻井队承担的冀东油田最大位移井——NP12—X168井,完钻井深5040米,垂深为2547.36米,位移3802.33米,最大井斜72.4度,井斜、位移、扭矩大,井塌、井漏、
井控风险高,易发生事故复杂。这口井2910米至4078米井段为大段玄武岩,稍有不慎就有井塌及卡钻的危险。
对此,这个公司成立了以副总工程师为组长、技术专家为骨干的技术攻关组织,每天分析施工动态、难点和问题,确保成功交井。
针对新型高难度井钻遇地层复杂、井眼大、井段上部易漏、玄武岩易垮塌、易粘卡等技术难题,这个公司在发挥成熟钻井技术的同时,从优化钻具结构、优化
泥浆体系入手,创新形成冀东3号岛钻井技术研究与应用施工技术方案。
钻井一公司完成了南堡3号岛
钻头选型,创新形成大斜度、大位移井
钻井液技术方案,解决了防卡、防托压技术难点,减少了事故复杂,加快了钻井速度。
70010队在冀东油田5号岛先后完成3口高难度欠平衡井,NP23—P2006井设计井深5536米,实际完钻井深5268米,五开开
完井时,最大井斜89度,全井最大水平位移达到2800多米。
为确保优质、安全作业,这口井在914米深度造斜、井身质量控制难度大。70010队积极和
定向井、泥浆公司相关技术服务人员沟通,充分论证,优化钻具结构和钻井参数,加强离心机、固控设备的使用,降低钻井液固相含量,提高钻井液润滑性能,为深井段定向钻进创造了条件。
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