沧州炼化炼油一部通过采取改换新配方催化剂、优化工艺操作等措施,增产高附加值产品,去年增产丙烯1000多吨,增产MTBE1500多吨,产生效益1000多万元。
沧州炼化联系催化剂厂在原催化剂基础上改善配方,于去年8月底将新配方催化剂投用于催化裂化装置。在此基础上,他们适度调节反应温度,提高催化剂活性,提高气分装置考核标准,降低丙烷中丙烯含量。车间加强平稳率考核,将与丙烯相关的参数全部纳入考核范围,严格把控,避免操作参数波动引起的丙烯损失。系列措施的采取,使得丙烯产品与2011年同期相比,减少损失159.3吨,增产873吨,折合效益263万元。
去年年初,他们在石科院及相关专家的指导下,制定调整优化方案。逐步提高反应温度,在保持装置平稳、安全运行的基础上,保持产品分布稳定,并增加产品物料不饱和度。适当改变新鲜剂的补充量,并根据原料情况,控制催化剂活性,适度控制催化过硬过程。通过优化调整,MTBE原料C4中仅异丁烯含量一项,与2011年同期相比增加0.83%,按照异丁烯转化率为96%推算,增产MTBE产品1506吨,折合效益为960万元。