3月底至4月初,巴陵石化合成橡胶事业部顺丁橡胶新装置日产量达200吨,比前阶段增加20余吨,创开车以来新高。
该事业部对原有的年产3万吨顺丁橡胶装置实行挖潜扩能至年产6万吨改造,年产3万吨顺丁橡胶新装置去年5月建成投产。
3月份,该事业部利用计划停车机会,对顺丁橡胶装置进行系列优化,促进产品质量和产能提升。聚合反应是生产的首要关键过程,针对新装置聚合反应转化率低,聚合车间进行了出胶系统改造。他们还改进新装置的分散剂加入方式,提高三釜凝聚工艺水平,避免挂胶、堵釜现象,同时清理部分堵塞停用管线,重新投用,优化了整体工艺流程。
装置检修完工复产后,聚合车间对生产中温度、压力、液位等控制先实行手动操作,重新摸索最佳工艺指标;专门组织管理、技术人员跟班操作观察,记录两条生产线24小时各时段产品性能指标情况,查找生产波动及故障原因,总结提、降量操作要领,健全与新装置运行相匹配的生产管理模式。
该事业部还制定和完善相关规章制度,严格产品质量把关,对出现产品质量问题情形严格考核兑现,强化质量责任追究。前不久,产品中出现黑点胶和湿斑胶,聚合车间立即查找原因,并严密检查成品外观质量,及时登记,确保有问题可追溯。该车间还将过程质量指标细化分解,鼓励班组之间开展质量竞赛,确立质量标杆班组,促进了新装置产量和质量双提升。