截至12月1日,大庆钻探钻井二公司成功打出定向井1022口,井数创历年之最,居大庆油田之首,机械钻速比去年同期提高11.44%,钻进周期缩短0.52天,建井周期缩短0.69天。
钻定向井与打直井,在速度上是钻井行业公认的分界点。大庆油田第一口井深1281米的定向井是由钻井二公司1983年施工的,用了75天时间;而现在,同样井深的定向井仅5天左右就可完井,速度与直井不相上下。
30年来,大庆钻探钻井二公司跟踪研究定向井施工工艺,下功夫破解难度大、周期长等瓶颈难题,把提速作为科研攻关的重点,组织力量持续系统开展井眼轨迹控制、优化井身剖面设计、技术参数优选、地层造斜规律等方面的技术研究,取得突破性进展。为适应油田稳产需要,在现场攻关中,技术人员成功研究出由过去的三段剖面转变为“直、增、稳、降”四段制、“直、增、稳、降、稳”五段制剖面设计,应用MWD无线随钻仪器和大扭矩螺杆钻具,建立定向井信息数据库,开发相关软件,对于指导定向施工、定向后的轨道监控起到关键作用,也为提速清除障碍。
近年来,大庆油田定向井数量大幅增加。由于老区井网密集,井组数量增多,间距不断缩小,新井与老井防碰的难题更加突出。过去,北区等区块的设计中靶半径是30米,现在改为15米;萨中、南区、喇区的设计中靶半径是30米,而现在改为25米垂直圆柱靶,井眼轨迹控制和中靶难度相对增大一倍。在半径缩小、轨迹控制和中靶难度加大的情况下,大庆钻探钻井二公司有针对性地进行研究试验和推广新工艺,今年在590多口垂直圆柱靶定向井施工中,采用MWD加高效螺杆钻具复合钻井技术,实时监控井眼轨迹,中靶率达到100%。
对于高难井,大庆钻探钻井二公司定向室技术人员住到井队,实时监控,进行防碰计算,预测轨道走向。15545钻井队在高123-斜545井施工中,作业人员突然发现钻速出现异常,立即停钻。技术人员经过计算,发现与上口井轨迹间距只有1米,如果继续施工,就可能发生“串门”事故。定向室主任刘润波果断决定起钻,采取封井侧钻处理,由主任工程师李昕现场盯井施工,避免了可能发生的相碰事故。今年年初至今,这个公司施工的1000多口井,未发生“握手”和“串门”事故。