3月27日,记者从哈萨克斯坦中油阿克纠宾油气股份公司获悉,这个公司第一口双分支水平井H8309井,以日产原油98吨、是周围同期单分支水平井产量的三至五倍、已连续稳产近1年的生产水平,揭开了肯基亚克盐下油田难动用储量的“魔盖”。
肯基亚克盐下油田是中油阿克纠宾油气股份公司几个主力油田中埋藏最深、压力最高、地质条件最为复杂的油田。油田石炭系油藏埋深4400 米~5200米,地层压力系数高达1.82。层上的巨厚盐膏层和塑性泥岩易发生膨胀和塑性流动,导致蹩泵、卡钻、挤毁套管等井下复杂事故,给钻、完井工作带来巨大挑战。为进一步提高钻井效率、缩短钻井周期、降低钻井成本,公司技术人员从2011年就开始了H8309双分支水平井技术的可行性分析、研究和设计工作。这口井通过实施优化井眼轨迹设计、LWD地质导向钻井技术、复合钻进技术、钻具组合优化等实现了对井眼轨迹的有效控制,保证井眼符合设计要求。 2012年9月10日H8309井成功完钻,第一分支井井眼长923米、斜深4870米,第二分支井井眼长1216米、斜深4940米,成为中国石油海外最深的在同一油层的双分支水平井。
施工中,技术人员采用国际先进的TAML4级完井技术,通过在第一分支井井眼、第二分支井井眼和主井筒中分别下入完井封隔器、生产滑套及坐落接头等,用钢丝作业开关滑套、下入和回收堵塞器,使两分支井眼都可进行单独增产改造、分采合采、重入和主井筒完井工具可回收。
这个公司在H8309井完钻后大胆进行了两种酸化改造技术对比试验。采用连续油管拖动喷射混氮气组合酸酸化改造新技术的第一分支井产量稳中有升,一直保持高产稳产。这说明新技术增产稳产效果良好,在肯基亚克盐下油田具有较大推广前景。
据统计,H8309井的钻完井投资与同区块的两口单分支井水平井相比,节省投资33%。目前,这口井已提前收回了全部投资,经济效益较好,基本解决了油田边际难动用储量的经济开发难题。
H8309双分支水平井钻井、完井、改造新技术的成功实施有效解决了肯基亚克地区单井控制面积小、开发成本高、累计产量低等经济技术问题,为肯基亚克盐下油田边际难动用储量提高动用程度和开发效益提供了新思路,也为提高类似碳酸盐岩油藏新老水平井单井产量提供了成熟有效的新工艺、新技术。