长庆油田公司近3年通过排水采气,累计增产20多亿立方米。
长庆气田地层环境特殊,采气过程中,井筒积液过多(简称水淹井)而导致不能正常开采的气井每年有数千口。随着气田建设规模的扩大,每年不能正常开采的气井数量还在增加。“能否把水淹井中的天然气从地层深处‘解放’出来,关系着气田单井采收率的高低,更关系到长庆油田能否有质量、有效益、可持续发展。” 长庆油田公司气田开发处负责人说,“对低渗透气田来说,每口气井都是效益‘宝贝’,决不能让一口气井‘躺倒’。”
结合长庆气田气井水淹的不同状况,长庆油田初步形成以“泡沫排水采气为主,速度管柱、柱塞气举和压缩机气举等为辅”的排水采气技术系列,并探索出适合不同类型气井的排水采气技术对策,通过采取“工艺与地质结合”“室内研究与现场试验结合”和“传统工艺与数字化技术结合”的“三结合”方式,每年不但可以使3500余口水淹井“动起来”,而且排水采气的效果越来越好。
长庆油田推广应用注剂、投棒和投球三种形式自动泡排装置,效果更佳。与人工加注方式相比,自动泡排措施有效率提高20%,单井年作业成本降低60%。这个油田自主研发的智能化多功能排水采气控制系统,可连续7天不充电运行,大大提高了作业效率。