长距入孔,东海钻进
在东海施工的日子里,大风暴雨总是不期而至。
隔水管施工,是这次钻井施工的第一步,也是技术难度极高的作业。之前在渤海湾作业时,施工转盘面与海底的距离最多也就40米。而在东海,施工转盘面的高度距离海底达到95米,其中有60米在水中。水流会轻而易举将隔水管冲向一侧,使其不能进入钻孔中。由于缺乏经验,项目组曾计划租借海底机器人解决这一难题,可费用十分昂贵。
难题激发着员工高昂的斗志和创新的热情。经过全体技术人员连续10多个小时的论证研究,解决方案逐渐清晰起来,必须选择在最低流速时开钻,此时海流流向要与下隔水管时海流流向保持一致。技术人员还想到了一个聪明的办法,拿了几个大的饮料瓶用绳子挂在平台上,放入水中,用以观察开孔时的流向和绳子的角度,为下隔水管提供参考。
桀骜的浪潮,见证着中国石油海洋人的不屈和执著。开孔作业出奇地顺利,一次成功。
在此后的钻进中,平台严格落实员工岗位责任制,当班人员严守坐岗制度,严防井下事故发生。3月底的一天,当班泥浆工吴德亮在监测泥浆液面时发现液面异常,经验告诉他井底可能发生了井漏。他立即将这一情况报告给当班司钻,平台果断停止作业,启动应急预案。后勤小组在接到物料告急的消息后紧急调运泥浆材料,并冒着大雨组织人员连夜装船运输至平台。事实证明,他的判断是正确的,13分钟后,仪器才做出发生井漏的警告,正是这13分钟,为平台堵漏赢得宝贵的时间。
记录一次次刷新,捷报一个个传递。尽管井漏加上大风天气影响使整个施工计划延误了5天,但是项目组通过调整工作计划运行的符合率,加强对每个作业过程的监督管理,充分利用导向钻具组合和配合无线随钻以及ECD监测、自动灌浆装置、泥线悬挂系统等新技术,比计划提前7天完成了任务,展示了中国石油“海军”不俗的实力。